追求0故障-芜湖工厂TPM项目纪实

发布时间 2021-11-04|
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        芜湖工厂是一家以设备为主的企业。和传统的流水线不同,设备的综合效率决定着实际效率。因此,如何将设备的综合效率最大化,是芜湖工厂目前改善的重中之重。


       在TPM项目正式开展之前,精益管理部总监宋义昭老师特意来到芜湖工厂给相关同事培训TPM相关知识。经过宋老师的耐心讲解和学员们的认真听讲和经验分享,大家领悟到了TPM开展的三大思想和7个步骤。本次培训后,大家对TPM开展的套路和方法有了全新的认识。


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         1-9月份,芜湖工厂共发生455次设备故障,造成652小时的停机损失,损失主要由收线机(低速机)、拉丝机(高速机)和烘炉三大设备引起,其中牵引电机、轴和轴承、塔轮、皮带、变频器等五大部件又占据设备故障的90%以上。


          10月初,芜湖工厂搭建了TPM小组,由车间主任杨昌富任项目组长。项目组决定先集中精力把拉丝机、收线机和烘炉各做一个双周改善项目,输出相关标准,再全面复制。


          设备的拆机和彻底清洁,是TPM项目开展的第一步。双周改善第一天,项目组团队在现场寻找设备问题点,完成汇总后再拆机,并对所有零部件彻底清洁。


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        设备彻底清洁后,项目组把现场发现的问题点和引起设备故障的原因做了5Why分析,找到了要因,然后制定了对应的整改措施。同时,日常清洁、点检和润滑等基准书也同步出台。


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        接下来就是设备改造和设备复原。我司目前使用的拉丝机年限较久,存在部分设计缺陷,比如说轴承加油口的位置。目前加油口的位置在拉丝机里面,平时极不方便加油,轴和轴承一旦得不到润滑,将逐渐失效,最终造成设备故障。项目组决定改变加油口的位置,通过软管来实现加油口位置从拉丝机里面调整到到拉丝机外部,极大地方便员工加油。


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        变频器也是造成设备故障常见的原因之一。因我司产品工艺的特殊性,车间环境温度较高,高温度会引起变频器失效。项目组决定对所有的变频器电柜加装空调,来实现变频器工作的环境温度降低,从而彻底解决此故障源。


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      设备完成复原之后,开始调试试运行。第一次试运行出现了线摆动和漏油的情况,项目组在此基础上完善第一次装配时的不足,第二次试运行后,品质和现场得到明显提升。


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        追求0故障,是芜湖工厂永远不变的追求。通过项目组的持续改善,相信在不远的将来,芜湖工厂的设备必将发挥最大的效率,为工厂和事业部带来最大的效益。


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